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這裏六足很流行,我也來Show一個

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1#
發表於 2010-12-8 10:28:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最後由 plenilune 於 2010-12-8 10:46 編輯

機器昆蟲1——基本機械結構

1、設計原型
  偶然的機會,在網上看到這張圖片,於是自己也有衝動作一隻出來。
  為了做出這個東西,自學了單片機,加上自己軟體發展的基礎,以及過去做模型積累的一些動手經驗,有了後來的這個機器昆蟲。
  當然最後實際出來的東西,樣子上和現在這個圖片相去甚遠,性能上也一般般,沒辦法,業餘的,水準有限嘛。





2、基本材料
  關節和基礎結構的製作材料——PVC線槽。
  採用PVC線槽的原因是取材容易、價格便宜,一般的五金店都有賣,而且便於加工、強度和重量都合適。 




3、原始加工件
  把PVC線槽切成關節的形狀。



4、大腿橫向關節
  這是6只大腿的橫向關節,弄好後才發現,全部都是一樣。


  其中3只要重做,應該是兩兩對稱的。




5、關節控制的舵機
  考慮盡可能的縮小體積,所以採用的是2.5g微型舵機,6只腳每隻3個關節,總共18個關節,也就是18個舵機。(因為數量比較大,這個花費還是比較多的,有點心疼)。



  關節件上的槽位是用來安裝舵機的。

  把舵機嘗試安裝到關節件上。



6、完善關節件


  進一步打磨修飾關節件。




  還可以看到PVC線槽上的標號(這個最後換掉了)。




  完成後的6只大腿的橫向關節件。



7、安裝關節舵機



  大腿橫向關節上的舵機已經裝好。其中一個舵機連接主軀幹,另一個連接大腿的縱向關節。





8、安裝主軀幹
  主軀幹也是用PVC線槽做的,連接上6只大腿橫向關節。


  關節舵機與軀幹是靠舵盤連接的,舵盤是用自攻螺絲固定在軀幹上。中間有一個洞是用來給自攻螺絲最後總裝時固定嵌入的舵機主軸的。





  來一個遠景,看到一點加工的現場。
  為了更牢固,並減輕重量,每個舵盤的固定螺絲由2顆大號的自攻螺絲改為4顆1.2mm的帶螺母的小機牙螺絲。


  另外,關於大腿縱向關節和小腿關節的圖片,其實都差不多,只是形狀有不同,但是由於中間忘了拍照了,所以這裏就省略掉了。



9、完整的機械結構

  完整組裝好的機械結構,有點樣子了。
  主軀幹、大腿橫向關節、大腿縱向關節、小腿關節,都是PVC線槽做的。18個關節的舵機也全部裝好。  
  (換了一個LED背景燈光,照片有點重影)



  本來軀幹上固定舵機舵盤的螺絲都是螺母在下面的,但是因為選擇的螺絲長了一點,往下裝會影響底部舵機的旋轉,所以改為螺母向上裝,雖然是看起來是難看一點。不過後面會在軀幹上再裝上電路板擋住一點,相對就好一些。

2#
 樓主| 發表於 2010-12-8 10:29:54 | 只看該作者
本帖最後由 plenilune 於 2010-12-8 10:45 編輯

機器昆蟲2——基本電路系統

1、控制電路

  控制電路的核心採用AVR單片機的MEGA16晶片,考慮到體積,同時也想有點挑戰性,沒有直接用現成舵機控制板,而是用核心板準備自己寫舵機控制程式。


  電池盒安裝在底部,考慮用2節7號大小的鋰電池。


  來一個俯視圖。


  再換一個角度。



2、電路調試
  初步完成基本電路的安裝,連接電腦燒錄程式,進行簡單的舵機控制的調試。


  除了通過USBASP連接電腦之外,電源也暫時是外接的電池組。



3、張牙舞爪
  編好固定動作的程式,燒錄到電路上,進行簡單的動作調試。
  先來一個「張牙舞爪」的動作。
  很酷吧,不過肚子還是趴在桌面上的(肚子下面是電池盒以及6只大腿橫向關節)。





4、縮成一團
  再來一個動作「縮成一團」。
  這個動作的名字起得不怎麼樣,還是靠肚子頂住桌面的。


  這是俯視圖。



5、站起來了
  各位觀眾,接下來是關鍵的一個動作——從趴著的狀態下自行站起來。
  它站起來了!沒錯,它完全靠自己的力量站起來了!
  雖然有點艱難,站起來後還是有點歪歪扭扭的,但終究是站起來了。
  (開始一直擔心舵機的力量不足,不能自己站起來……)


  站起來後的俯視圖。


  舵機的力量確實不足,小腿必須是直的(斜的話撐不起來)。而且雖然站起來了,但是舵機由於力矩偏小,還是有點吱吱的抖動。


  這還沒有裝上電池,希望加上電池的重量後舵機還能頂住。



6、完善供電
  本來希望把舵機和單片機的電源完全獨立分開,以避免干擾,最後是只用了一個組電池:舵機直接接電池,單片機通過穩壓電路連接同一組電池,實踐證明中間的穩壓電路還是能夠很好的實現抗干擾的隔離功能。

  舵機供電:

  開始曾經考慮過用2節5號鎳氫電池通過一個DC-DC大電流升壓板的升壓到5V給所有舵機供電,經實驗後發現完全行不通——18個舵機需要的電流太大了,最後只能考慮直接用2節3.7V的7號鋰電串聯起來供電。


  翻過來,可以看到底部的電池。



  單片機供電:
  單片機本來考慮採用一節7號鎳氫電池通過一個塊微型DC-DC升壓板升壓到5V供電,為縮小體積後來也考慮過用3V的CR2032紐扣鋰電升壓,但實際調試後發現電流也較大一下子就耗光電池了。最後是用一塊7805穩壓小板直接接到2節鋰電上獲得5V電壓。



7、完善電路
  給電路上加上了幾個控制開關(總電源、舵機電源、單片機電源、單片機復位)。
  接USBASP的10Pin插座也固定在了頂部的線路板上。
  另外頂部的電路板留了一些位置,準備以後接感測器用的。







  側視圖,可以看得到屁股後面的帶散熱片的7805穩壓晶片。



8、全負荷狀態
  把2節7號的鋰電池都裝上,在全重狀態下,也能簡單的站起來。
  終於鬆了一口氣,雖然還有一點抖動,但終究是能夠獨立站起來的。


  照片有點模糊,可能是自己有點激動,拍照的時候手抖了。



9、繼續完善
  18只舵機,耗電還是比較大的,所以再加裝了一塊電池的電壓監控板,可以即時看到鋰電的電壓變化情況。




  與一個香煙盒對比大小。





3#
 樓主| 發表於 2010-12-8 10:31:08 | 只看該作者
本帖最後由 plenilune 於 2010-12-8 10:47 編輯

機器昆蟲3——完善機械結構

1、增強腿結構
  原來的腿結構是直接對照原型CG圖的,可能是為了美觀忽略了實際的機械性能。
  但是現在,為了動力更足,為了舵機的壽命,也顧不得保持原來的芊芊細腿了,於是決定對腿的機械機構進行加固——該肥還是讓它肥一點吧,健康最重要,嘿嘿!

  加固之前:腿各關節都是直接單邊固定舵機的舵盤,有點單薄,力量分佈不均衡支撐起來不是很穩,對舵機的壓力有點大,長時間開機容易損壞舵機。





  加固之後:按照傳統的機械結構進行加強,即舵機的另一邊也增加固定的支撐軸,以確保受力平衡。






  所有關節的舵機都加上外套,並在另外方向延長出一根螺絲作為固定軸。





2、安裝加固底盤
  在底部的大腿縱向關節,加上一塊底盤。









3、完整的新結構
  正視圖,所有關節結構都有所增強。


  後視圖



  俯視圖


  側視圖


  底部特寫。加固了所有關節,並加大了鋰電容量。




4、新結構的啟動
  啟動,自行站起來。





5、完善電源系統
  鋰電池的電壓是7.4V,而舵機通常的最高電壓是6V。為了保護舵機延長其壽命,可以串聯兩個矽整流二極體用來降壓。每個二極體可以降壓0.7,兩個降1.4V,剛好可以把7.4V降到6V。
  由於18個舵機一起電流非常大,一般的矽二極體功率不夠,乾脆用了一個整流堆D25XB的其中兩個二極體。




  增加了兩個LED發光二極體。紅的指示總電源打開,綠的指示舵機電源打開。








  後視圖,藍燈是單片機供電指示。




  正視圖,藍燈為單片機核心板上的指示燈,紅燈為總電源指示燈。
4#
 樓主| 發表於 2010-12-8 15:35:59 | 只看該作者
本帖最後由 plenilune 於 2010-12-8 15:37 編輯

機器昆蟲4——實現初步行走

1、機械定型
  在設計行走步態的時候,發現了一個嚴重的問題,就是支撐腿的力量還是不足——主要是由於追求小型化而採用最小型的2.5g舵機,由於舵機力矩不足,導致支撐腿力量不夠,靜止站立的時候還勉強,但在行走時就經常發生「腿軟」現象。
  為解決這個問題,曾經一度想要換成大一點的9g舵機,但是一旦那樣的話由於尺寸會大很多導致機械部件基本都需要重新製作,那樣不異於重新做一個新的了。再三思考,想到了把所有的機械腿都縮短,也就是減小力臂的長度,從而降低對舵機的壓力。
  經過重新設計試驗,把所有的腿都縮短了,雖然難看了不少——「短腿了、不再高挑」,但是確實解決了「腿軟」的問題,也基本確定機械部分的定型。
  
  俯視圖


  正視圖


  側視圖


  側視圖



  後視圖



2、初步行走
  模仿昆蟲來設計步態,初步實現了行走。
  把左右兩邊的6只腳分別編號,一邊是單號,即1、3、5,另一邊是雙號,即2、4、6.。模仿六足動物行走,兩組腳,每組3只(一邊的2只加另一邊的1只,即1/4/5和2/3/6),兩組腳交替抬起向前擺動,根據三角形的穩定性,同一時間都確保有一組腳(3只)是著地的。

  動作還是有點生硬,而且步子太小,移動速度還是有點慢,走直線還不夠直,仍需繼續完善。

  背景聲音中有節奏的「咄——咄」聲,其實是因為步態還有點生硬,腳觸地瞬間敲打桌面的聲音,如果是地板就不會有這樣的聲音。


  視頻1:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzg0MjEy.html 
  視頻2:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzg0NjY0.html
  視頻3:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzg0OTAw.html
  視頻4:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzg1NDI0.html
  視頻5:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzk0NjI4.html
  視頻6:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzNzk1NzI4.html
  視頻7:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzODAxODk2.html
  視頻8:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzODAxOTg0.html
  視頻9:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzODAxOTky.html
  視頻10:http://v.youku.com/v_show/id_XMjEzODAzODA0.html

  
  再來一些清晰的:

  視頻A:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MjcxNzQw.html
 
  視頻B:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MjcyNDcy.html
   
  視頻C:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MzI5NDMy.html


  對行走動作進一步調整,發現要實現很自然的行走還是有難度的,暫時也只能做到稍微再把速度加快一點。

  原來是只有在腿放下往後擺動的瞬間,整體是往前進行一次移動,為加快速度,現在在腳前擺的瞬間,後腳同時增加了一個向後蹬的動作,即多了一個時間點向前移動。因此整體行進速度快了一點。
  不過,即便如此,整體動作的協調性還是和真實動物的動作差遠了,主要原因還是在於調試比較複雜,而且舵機動作的精度還是不夠。暫時也只能先這樣,先調試好動作就增加動作的自動控制之類的,至於動作協調性完善等以後有精力和條件再慢慢弄吧。

  視頻D:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3MzY0NzY4.html
  視頻E:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3MzY1Mjg4.html

  視頻F:http://v.youku.com/v_show/id_XMjE3MzY1OTUy.html

  接下來的工作還是在繼續調試程序控制動作,最終考慮加上一些傳感器並支持用紅外或者藍牙進行遙控!
5#
 樓主| 發表於 2010-12-8 15:38:57 | 只看該作者
後面還有一篇,待視頻的,不知道為啥發不出來,說要審核...
6#
發表於 2010-12-8 19:31:55 | 只看該作者
又是一個猛將^^怎麼大家都這麼厲害,電路都自己來^^
7#
發表於 2010-12-8 19:51:36 | 只看該作者
哇,這位中南海的朋友很給力啊!!
8#
發表於 2010-12-8 20:19:04 | 只看該作者
這才是真的diy把身邊的材料用上~
9#
 樓主| 發表於 2010-12-8 21:47:20 | 只看該作者
為什麼放視頻需要審核呢?

http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0MjcxNzQw.html
10#
 樓主| 發表於 2010-12-8 21:47:38 | 只看該作者
本帖最後由 plenilune 於 2010-12-8 21:50 編輯

為什麼放視頻需要審核呢?

鏈結這個位址,前面加上 HTTP://

u.youku.com/user_show/uid_plenilune88
11#
 樓主| 發表於 2010-12-8 21:49:05 | 只看該作者
12#
發表於 2010-12-8 22:40:32 | 只看該作者
還是不發的啊
反正我是 YOUTUBE上不去 我這裡四川電信  不知道你那裡看的到不
13#
 樓主| 發表於 2010-12-8 23:14:16 | 只看該作者
YOUTUBE我也上不去
14#
 樓主| 發表於 2010-12-8 23:17:30 | 只看該作者
這個地址不知道能否通得過審核
http://www.tudou.com/home/item_u75892888s0p1.html
15#
發表於 2010-12-9 11:21:40 | 只看該作者
因為很多機器人或發廣告信的會在文章中嵌入大量廣告,所以所有含有Link的文章均需要通過人工審核,目前審核時間為每天一次,為了維持版面的乾淨,請您見諒。
16#
 樓主| 發表於 2010-12-9 11:26:37 | 只看該作者
好的,理解
17#
發表於 2010-12-11 11:52:12 | 只看該作者
回復 3# plenilune


腳長的比較好看呢~~~電源的部份何不並聯兩套4.8v的鎳氫電池組試試`````
18#
 樓主| 發表於 2010-12-11 14:54:05 | 只看該作者
4.8V並聯雖然電流大了,但是Servo不如電壓6V時的力矩大

這個六足的體型較小,並聯4.8V的鎳氫要占很多空間,現在的空間也剛好夠放一組鋰電池。
19#
發表於 2010-12-12 00:27:03 | 只看該作者
空間與重量......應該很難取捨,
如果伺服機能力夠......
那 一切就OK了^^
一組鋰電......不夠用的@@
20#
發表於 2010-12-12 01:45:01 | 只看該作者
那就放"大組一點"的鋰電就好了
應該說..鋰電比較貴
通常自己玩比較玩不起鋰電這種貴的消耗品
測試階段都是電源供應器直接接
比賽時鋰電就花下去了
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